今年以来,高桥石化设备系统结合生产实际应用新技术,不仅提高了设备运行效率,而且降低了设备运行成本。
在80万吨/年连续重整装置氢压机上增设贺尔碧格HydroCOM气量调节系统。原电机功率3080千瓦,压缩机回流损失大。增设贺尔碧格HydroCOM气量调节系统后,每小时可节电1000千瓦以上,降低成本400万元/年。
在1号催化烟机入口蝶阀上应用REAX电液执行机构。此电液执行机构集电动操作的简易性,液压动力、固态电子的可靠性,以及操作的灵活性于一体,既达到烟机入口蝶阀1秒钟快关的要求,又克服了常规液压系统机泵常开、现场动力油泄漏点多的弊端。
3号催化气压机组调速系统节能改造后,电子调速系统比原系统更安全可靠,既能实现恒速运行发电,平衡炼油板块中压蒸汽,又能降速运行达到节电效果,降低成本200万元/年。
在炼油四部22台换热器管束上安装超声波除垢装置。该除垢装置利用波导发生器产生的超声波,防止换热管内的污垢凝聚,提高传热效率,减少管束腐蚀。
积极与国内厂家开展技术交流,改用FEP+PTFE特富龙材料对丁苯橡胶装置后处理振动筛、流化床设备进行涂层,有效地解决了涂层易脱落粘胶问题。
在电气专业推广应用备用电源自动快速投切装置。10月份,完成技术交底工作并确定了最终方案。11月份,在炼油2号110千伏变电站投用。炼油板块其余总变电站计划于明年上半年完成该项目,这将大大提高炼油板块电力系统抗晃电能力。