攀钢矿业有限公司选矿厂机动车间钳工班共有职工20人,主要承担着选矿厂32台大、小球磨机,18台破碎机,重型板式喂料机、振动筛等主体设备的大、中修以及技术改造和设备安装任务。该班近日针对生产任务重、设备作业率高、备品备件消耗多等实际,严格遵循“生产高效益和成本低消耗”的原则,将目标细化落实到人头,深挖潜力为降本增效献智献力,并取得成果。
“挖”设备 降成本
该班班长段志东常对职工说:“我们的工作是与设备打交道,就要在设备上"做文章",在设备上"挖"成本。”在改造细破机过程中,虽然任务重,工期紧,但该班职工宁愿增加劳动强度和工作量,也要采取对原有设备进行保护性拆除,使直铜套、斜铜套、齿推轴承、碗型瓦座等备件达到无损伤回收再利用,节约了一笔可观的设备费用。球磨机大中修时,大到一个备件,小到一颗螺丝,能用人工拆除的决不用气割报废。截至8月,钳工班共修复球磨筒体、球磨机排矿端盖、大齿轮、轴等各种设备和备件,创节约价值60余万元。
“挖”工期 创效益
由于生产任务重、设备作业率高、备品备件消耗多等原因,该班的降本增效任务异常艰巨。困难吓不倒钳工班职工,他们大力提倡“挖”工期创效益,坚持“缩短检修时间就是创造效益”的理念,精心做好大中修前的各项准备工作。如今年上半年16#、4#等5台球磨机的大、中修项目中,班里技术骨干与车间技术人员一道,多次到现场实地观察,向操作人员仔细询问设备运行状况,探索提高大中修质量的最佳途径。在大家集思广益下,改进施工方法,加快施工进度,将原来大、中修实际8天的工期,缩短到4天。在“挖”出的时间里,5台球磨机多生产铁精矿2万多吨,创价值740多万元。
“挖”才智 献良策
对标挖潜,降本增效,“人”才是最主要、最积极的因素。该班结合当前形势任务,积极引导职工拿出激情、奉献智慧,当对标挖潜先锋、做降本增效楷模,深挖职工的才能和智慧,激发职工开展小改小革、提合理化建议和义务献工等热情。
今年8月由段志东、胡绪斌、周国祥等职工集思广益,在车间技术员丁志有的协助下设计、制作的重锤,让职工津津乐道,称其为“小技改PK大铁锤”。
该重锤在8月23日粗破机大修中正式投入使用,打破了沿用40多年的粗碎破碎机上下环衬板组装时人工大锤击打楔铁的惯例,不仅克服了站在跳板上抡大锤打楔铁,既费力又不安全的弊病,重要的是使原本需要7、8名身强力壮的职工实施2个多小时才能打一块楔铁的高强度劳动,现在20分钟内即可全部完工。降低了职工的劳动强度,提高了工作效率,为该厂破矿量提高、铁精矿放量生产做出了积极贡献。张玲