去年11月,为应对煤炭市场寒流,提高块煤率,晋煤集团从德国引进先进的“弛张筛”煤炭筛选技术,并进行了合理改进。寺河矿大胆进行设备改造,最先把新开发的弛张筛运用到洗选生产线上。第一台设备的投入使用,就使分级块煤限下率降低了20%,分级末煤限上率降低了8%,外运小块量提高了50%,洗块煤煤泥量降低了4%.新技术的运用,给“寒流”中的煤矿带来了新的经济增长点。
弛张筛是晋煤金鼎金林公司从德国引进的技术,具备世界一流的洗选水平。金林公司根据本地的煤质,进行了合理改进,生产出了适应市场需求的新型香蕉形驰张筛。新技术的运用,使煤炭通过生产线上的弹跳起落找到自己的位置,13毫米以下煤炭自动被筛下,13毫米以上的则被留下来,实现了价值最大化——它们就是备受市场青睐的炭块。
与传统筛洗选相比,这项技术具有明显的优势。
末少、块多,分级效果好。原先使用固定筛洗选,筛面易结块、糊筛,筛分效率低。糊筛后,一些本应被筛下的末煤残留在块煤中,导致块煤质量不达标,客户不满意。为了提高块煤质量,企业被迫放大筛孔,这样一来,一些13毫米以上的块煤就被筛到了末煤中。打个比方,一吨块煤能卖1000元左右,而一吨末煤的价钱只有500元左右,块煤筛到末煤中,意味着把能卖1000元的煤炭500元贱卖了,损失不言而喻。
方便,轻松,效率高。原先一小时只能筛二三百吨煤,现在一小时就能筛五百吨煤,效率提高了近一倍。“集团公司给我们定的块煤率是36%,以往根本达不到,换上新的弛张筛后,块煤率突破40%.”选煤厂调度车间主任王建辉介绍说,块煤率每提高一个百分点,意味着可创收4000万元。
新技术的运用,不仅实现了煤炭资源的利用最大化,同时还实现了产值最大化。试验成功后,今年3月份以来,寺河矿又先后引进8台弛张筛,对原有的固定筛进行了更换。