近日,河北钢铁集团邯钢焦化厂热力车间通过调整振动给料器(振动给料机)倾斜角度,并在振动给料器(振动给料机)内部增加阻尼,解决了1号干熄焦振动给料器(振动给料机)时有发生溜焦的问题。
由于长时间连续运行,振动给料器(振动给料机)内部零部件老化,支撑弹簧发生变形,造成无振幅而焦炭自流。该干熄炉设计排焦能力最大为每小时75吨,由于溜焦,实际排焦量达每小时90吨,红热的焦炭还未来得及与氮气充分的交换热量就已经从干熄炉排出,造成排焦温度远远超过额定值。
该厂热力车间通过研究振动给料器(振动给料机)工作原理,采取了调整振动给料器倾斜角度的办法,通过现场考查,撤掉了振动给料器后部两个支腿的垫板,使其后部下降了18毫米,从而使整体倾斜角度变小。运行观察发现,虽然排焦量得到了一定控制,但仍然高于设计值。角度调整已到达极限,该车间又采取了在振动给料器内部增加阻尼的办法,即增大振动给料器(振动给料机)衬板的摩擦系数,从而减缓焦炭流动。由于需要进入煤气区作业,制定了详细的检修方案和安全方案。维修工用电焊将8个锰钢条焊接在振动给料器出口的底板上,增加焦炭流动的阻力。试车证明,该办法彻底解决了振动给料器(振动给料机)溜焦的问题,目前干熄炉的排焦量已经可以控制到每小时75吨以内,排焦温度已降到200摄氏度以下。