近日来,峰峰集团马头洗选厂进一步细化内部管理,通过加强对洗煤工艺的管理,降低了各项损失,提高回收率,洗煤效率逐步提高。
马头洗选厂细化指标降低消耗。针对浮选指标波动大,不好控制的难题,加强对浮选系统的精细化管理,强化岗位操作和设备维护保养,及时清理矿化器保证矿化效果,确保入料浓度稳定,在使用自动加药系统,仔细研究摸索出了操作的关键点,调节了充气孔开度,给定加药量,使得浮选精煤单机灰分合格率由40%提高到78%以上,油耗也降低至0.25千克/吨原煤。该厂同时制定了降低介耗的奖励政策,规定介耗在0.8-0.6千克/吨原煤时,每降低0.1千克/吨奖单位1分;在0.6千克/吨原煤以下时,每降低0.05千克/吨原煤奖单位3分,有效挖掘三个生产部降耗的最大潜能。通过小改小革改进生产工艺,在3006#旋流器溢流箱两个下料口中间加设一个调节插板,根据入料情况随时进行调整,从而破解了精煤脱介筛分料不均、调整不便、产品带介等“瓶颈”问题,使车间介耗降低了0.2千克/吨原煤,使车间介耗大幅度降低,实现了马选本部介耗完成0.40千克/吨原煤,比目标值0.80千克/吨原煤降低了50%,创出了全国同行业的最好水平。
马头洗选厂细化成本管理练内功,牢固树立过“过紧日子,算细账”的思想,每月在召开工作会议分析上月生产经营指标,对加工费、材料费用等各项资金的使用情况及时进行总结、分析,确保材料、资金使用合理。在各车间广泛开展小改小革、修旧利废等活动,将每一颗废旧螺丝、每一块边角料,每一个电气闸门都集中收集起来,进行修复利用,变废为宝。通过一些措施,延长设备备件的使用寿命,并对重点设备进行维修,对重点备件组织装配,共组装圆环链轴2套、水泵3台,修理各种电动阀门和电气开关,创效达上万余元,通过以上活动即节省了大量成本费用,又保证了生产正常运行。
马头洗选厂细化技术创新管理降成本,,该厂在加强成本控制的同时,充分发挥“科技领先,技术创新”在降本增效中的作用,成立了以总工程师为领导的技术攻关小组,通过不断的技术改造和科学管理,实现了压缩成本,减少材料开支的费用。该厂充分发挥技术创新的优势,对3025#和3027#精煤脱介筛最前端的两排筛板进行了改造,筛孔尺寸由30毫米改成0.5毫米,实现了所有物料沿筛子全长度脱介脱水,不但进一步起到降低生产介耗和精煤水分的作用,还会因物料不分级全部进入离心机,原先用于运输30毫米以上大块物料的3039#圆环链就可以停下来,每月可为厂节约电费3000多元。