中钢集团山东矿业选矿车间“创高产、增效益”,选矿车间进一步发挥全员创效优势,从工艺、技术等方面开动脑筋,力促节支降耗。
选矿车间积极向员工征求合理化建议,完善工艺,降耗提产。他们通过将运输矿石的皮带尾部防尘护罩增高80厘米,避免了铁器、杂物划破皮带,直接节省成本10万多元;将给料机的倾角由14度调整到18度,一方面使给料机的振动频率由50赫兹降到35赫兹,避免了设备在高频率下振动,有效延长了给料机使用寿命,节省了电耗,另一方面使鄂式破碎机处理量由原来的每小时350吨左右,提高到了每小时450吨左右,提高了台时破碎量。
选矿车间充分发挥技术人员的积极性,创新技术,提质增效。他们通过对磨矿流程进行考察和取样分析,发现了锥形旋流器造成球磨机循环负荷大、沉砂夹细量大、泵能耗高等。为此,选矿车间对现有旋流器结构进行改造,引用了两台新型平底柱式旋流器,使旋流器分级效率由45.69%提高至55.95%,循环负荷由416.29%降低至237.98%,也提高了球磨机每小时8吨的处理能力,每年增效398万元。
选矿车间号召员工修旧利废、节支降耗。他们不仅对皮带滚筒涂抹耐磨图层,恢复废旧皮带滚筒的利用价值,而且在更换3台圆锥破碎机衬板时,沿着圆锥外切割环下方切割,使切割环重复利用。多项修旧改造措施为公司节约资金10多万元。
工艺完善、技术创新等措施的实施,提高了选矿车间的综合生产能力,降低了各项工艺和设备能耗,使公司铁精矿成本较预算节约28.58元/吨,全年为公司节约成本1400多万元。
采访临近结束时,司不知主任接到了来自生产一线的电话。他来不及和笔者话别,又戴上安全帽,步履匆匆地走向了车间。望着他消瘦的背影,笔者在心底默默祝福,希望在2014年的日子里,他带领下的选矿车间继续发扬攻坚克难、勇挑重担的精神,百尺竿头更进一步,为公司及集团的快速发展做出更大贡献。