近日,河北钢铁邯钢炼铁部维修车间钳一工段,对400平方米烧结机上料系统的TW6振动筛弹簧进行了改造,有效降低了事故发生率,并且使弹簧的使用寿命从1个月提高到1年以上,年可降低备件费用2.5万元。
TW6振动筛弹簧担负着向烧结机供料皮带布料、送料的任务。振动时,主要靠筛体底座上面的14个弹簧来达到合理振幅。振动筛原设计安装的弹簧选型偏小,振动弹簧使用1个月后,弹性系数就大幅降低,混匀料进入振动筛后,由于料重弹簧弹力不足使振动筛振动不明显,达不到筛分的效果,影响到烧结机配料。而且弹簧由于承重大簧体也面临着随时断裂的危险,一旦发生折断事故,就要立即停车更换。该工段曾经发生过几次弹簧折断的事故,严重影响了下一道工序的正常生产,增加了故障停机时间,影响烧结机的作业率。
所以,振动筛弹簧一度成了该工段的一块“心病”,特别是快到更换周期时,每天需要重点监护多达十几次。该工段下定决心解决这个难题,他们努力在花钱最少、效果最好、施工时间最短上寻找改造方案。通过计算振幅、弹簧压下力、承载力等参数,最终决定在不改变原设计及安装位置的情况下,在振动筛底部的四个角各加装一个同型号的弹簧,将原来由14个弹簧承受的压力均匀分解到18个弹簧上,有效减小单只弹簧的承压,避免因承重过大造成折断,提高了弹簧的使用寿命。该工段利用检修机会,在振动筛底部及支撑底座的四角上各焊了一块底板及弹簧卡槽,将4个弹簧安装好,经过现场振料试验,振动筛振动效果良好,弹簧受力稳定。改造后,TW6振动筛再也没有发生因弹簧折断造成的设备事故。据了解,改造后的弹簧使用周期可达1年以上,每年节约备件费用2.5万元。