看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。
3月18日上午9点,山西潞安古城煤矿主斜井,平静繁忙的工地突然骚动起来,几个电视台记者模样的人扛着设备走向井口皮带机房,原来是潞安矿业集团电视台专门来拍摄该集团“重点工程”——古城煤矿主斜井带式输送机成功调试试运行。
潞安矿业集团之所以这么劳师兴众,大张旗鼓地进行宣传报道,是因为该集团公司领导三个没想到:一是没想到一处安装公司队伍素质这么强;二是没想到工程质量干得这么好;三是没想到工程进展这么快。
用一组数字说明一下:矿安装的胶带式输送机:长度2035.5m,宽度1800mm,厚度35.5mm, 输送带纵向拉伸强度 ≥7000N/mm,净载荷达75吨……在全国范围内,相对于倾角为15°的主斜井带式输送机胶带,就其长度、宽度、厚度、强度实属罕见,在国内同类安装工程中综合难度系数可以排在第一位,而这个庞大复杂的工程仅用三个月时间,这不能不说创造了现代化煤矿建设安装奇迹!
从将信将疑到完全放心
尽管潞安矿业集团公司与一处由于多年交住合作,双方建立了高度信任的友好合作关系,对承建的井筒质量也非常满意,但还是对一处的安装业务能力将信将疑。耳听为虚,眼见为实。为打消矿方的顾虑,一处变被动为主动,邀请集团公司和筹建处领导到晋兴公司斜沟煤矿参观11采区上山下运皮带输送机大型安装工程,该工程由一处安装公司于2009年历时两个半月安装完成,现已安全运行7年多。该带式输送机为下运式皮带,建有3个液压站,每1.2米安装一个液压制动托滚,该设计为国内首创,经过2个半月施工一次试车成功。当矿方实地察看再通过与斜沟矿领导交谈后,对一处安装公司有了一个新的认识。
2015年1月,一处凭借优秀的施工组织设计和自身实力,一举中标古城煤矿主斜井胶带式输送机、电缆钩、架空人车、消防洒水管路、井筒照明等安装工程。
随着工程的启动,矿方进一步加深了对安装公司的了解,为这支队伍的拼劲韧劲和一丝不苟的工作精神所感动。安装公司全体职工齐心协力注安全,力求质量提升一个档次,所表现出来的精湛技能和快捷高效,令矿方刮目相看,更加坚信自己选对了队伍。
图为:我处安装公司施工的古城矿主斜井井口胶带式运输机运转现场。
技无止境 大胆技术革新
成功总是偏爱那些执着于梦想的人。
而一处安装公司人就是这么一群怀揣梦想的追梦人:做一流的安装工程,打造一流的安装品牌。
安装公司在作业时针对现场实际,集思广益,大胆改革创新,不断优化施工方案,攻克了多项技术难题,不少在矿建安装领域属于首创,从而大大提高了施工进度和工程质量。
在皮带下放过程中,每卷长度260m,重量37.4吨,随着下放皮带越来越长,上下皮带在井筒的最大下滑力将达到150吨,为防止皮带滑落,安装公司在井口房内安装固定夹具1道、永久夹具2道,并创新自制了轮式移动夹具和阻力夹具。
——小车式移动夹具。用钢板加工移动夹具1组,采用两条M24*100mm的高强螺栓作为紧固螺栓,设置在井筒15-150m处,用作井筒内胶带的牵引及保持下滑力。这种移动夹具较以往工字钢移动夹具更为方便拆卸,从以往下放260米一卷皮带需要所用时间8小时以上,提高到现在4.5小时就完成了。
——阻力夹具。在井筒约160、180m处安装阻力夹具各1组,每组夹具使用8根Ⅰ32b工字钢加工制作,使用M36*750螺栓配合蝶型弹簧紧固,施加一定的摩擦力,立柱用I25b工字钢制作,挖基础坑浇灌后与安装的横梁连接,保证了胶带展放安全,减小了胶带下滑力,增加了安全系数。
根据现场实际情况,重新选择了硫化位置,对施工工艺进行了优化,将胶带搭接位置选择在井口房西侧一楼位置,胶带硫化前搭设硫化平台及硫化棚,这样做的好处是大大降低了下放皮带工序交替时间,增加了下放皮带的安全系数,减少了工人的劳动强度。硫化为四级搭接方式,共计硫化17个接头。
古城主斜井皮带是古城矿永久安装工程重要组成部分,许多设备都采用的进口设备,比如联轴器采用的是美国乐兆公司,CST设备采用的是瑞典ABB公司设备,CST联轴器同轴度精度达到0.05mm……安装技术人员一边虚心向厂方技术人员请教学习,一边按照要求小心施工作业,逐步掌握了各项技术要领,工作顺利开展起来。
严格管理 凝聚人心添动力
九层之台起于累土。一处安装公司之所以精干高效,战斗力强,源于其严格的管理和良好的工作精神。
首先,抓好组织管理。安装公司抓区队、区队抓班组、班组抓个人,形成四位一体的管理体系,保证各项技术指令、措施层层传达落实到个人。优化人员组合,最大限度地发挥各岗位人员的生产积极性。将班组长进行实力均匀地分班,跟班干部依照班组长特性进行调配;各工种岗位依照工人脾性素质进行定岗定员分配及组合,最大限度地发挥人、材、机、环各生产要素的功效。
其次,抓好项目管理质量、成本、进度、安全“四大控制”。一是每项安装工程严格按照施工图纸要求进行落实,并将每项工作分工落实到个人,谁出了质量问题谁负责;二是每月在下达生产计划的同时下达材料消耗计划,严把材料领用、审批关,对施工队材料节超实行全奖全罚,避免了流失和浪费。三是根据不同的工作岗位进行考核打分,直接与工资挂钩,使工人干明白活、算明白账,提高了工人的积极性,保证了各项工作的稳步向前推进;四是从源头做起,深化安全质量标准化建设,将安全管理重心下移,全面落实安全生产责任制,干部跟班到现场,实行闭环管理,从而杜绝了轻伤及以上事故的发生。
第三,领导干部以身作则,发挥表率示范作用,职工人心思干,团结稳定。中央企业、集团公司优秀共产党员、一处首席工程师兼安装公司经理律景田,走的时间长了腿部就会疼痛不堪,大家劝他注意休息。但一到工地,遇到关键工序点,他总是不分昼夜坚守在工地,直到工程顺利完工。安装公司副经理杜茂力是个爱动脑子善钻研的人,他发明的《斜井管路安装施工台车设计与使用工法》曾获得中国煤炭工业协会科技进步二等奖,作为一线指挥,24小时吃住在现场,每天爬上爬上,现场监督指导,同工人一样劳动。遇到职工谁家有困难或有想不通的,支部书记及时跟上去,嘘寒问暖,使每位员工倍感“大家庭”的温暖。尽管煤炭企业处于困难时期,但安装公司上下拧成一股绳,没人喊苦叫累,坚守在阵地,充分体现了中煤人逆境中矢志不移、敬业爱岗、拼搏奉献的高尚精操。
有付出就会有收获。3月18日上午 9时,中班,随着现场总指挥律景田的一声令下, 电工开启操作开关,安静的井口房随着电机的启动,带动CST慢慢转动,滚筒带动皮带上下运转起来,笔直的皮带连绵不断地从主斜井井筒吞吐,有如一条灰色的丝带,场面煞是壮观!安装人员伴随着机器的轰鸣声,紧张有序检查调试带式输送机身上的各个零部件。
输送机整体设备安装质量控制较好,在输送机空载试运转调试过程只用2个小班时间,输送机跑偏达到规范要求,并且全速运转2小时……历时8小时,仅用一个班的时间,通过矿方验收竣工标准,一次顺利通过!这是全国来说是不多见的!现场顿时响起了长久不息的热烈掌声,矿方和监理公司领导伸出大拇指:“中煤一处,好样的!”
图为古城矿胶带式运输机(皮带)跑偏调试实验现场,安装技术员通过数字化集控系统进行实时监控。
古城煤矿副立井每天提升运输能力只有2000t,主斜井输送机的完成后运煤量可达到2600t/h,比副立井提升运输能力增加20多倍,从而加快了古城矿全面投产时间。
图为古城矿胶带式运输机(皮带)跑偏调试实验现场,胶带机采用头部双滚筒四电机驱动。
安装业务作为矿建产业链下游的有效补充和延伸,积极融入项目的全生命周期,一处先前一步,羽翼渐丰,在为客户“交付完美的成果“的同时,也为企业的转型升级铺垫了道路,取得了良好的经济效益,为一处的稳定健康发展做出了积极的贡献。