近日,峰峰集团大淑村矿选煤科创新制作磁选机喷水装置,提高了产品质量,实现了节能减排,每月节约成本15万元。
磁选机是回收介质的重要设备,磁选机在运行过程中,通过磁力将矿浆中的磁性矿物吸引到滚筒表面上,并随着滚筒一起旋转,脱离磁场作用后在重力、刮板作用下,排出机外,而非磁性物料从尾矿口排出。重介选煤生产过程中,重介质损耗是企业的主要经济技术指标,其中脱介和磁选这两个环节直接关系到重介质技术损耗的高低,保证设备的回收效率是降低介质消耗的有效途径。
现场实际生产过程中,由于精矿刮板无法刮干净残留在滚筒上的磁性矿物,磁性矿物和非磁性矿物会随着滚筒的转动从尾矿口排出,这样就会在后期的生产中增加介质消耗。该科技术组经现场观察分析,在精矿刮板上方安装一排喷水管,这样能把精矿刮板没有刮干净的磁性物料冲下来,排入精矿口,提高了磁选机的回收率,又能使磁性矿物快速回到合格介质桶中,循环使用,节约了成本。
改造后,不仅指标稳定,还大大提高了介质的回收率,节约了维修和成本。