陕钢集团汉钢公司炼铁厂高炉上料系统振动筛在过烧结矿、焦炭、球团振动筛分后,筛下粉末进入返矿皮带,振动筛上符合规格的原燃料进入主皮带,被送进高炉炼铁。
正在检查设备的岗位工晏东告诉笔者,上料系统每天筛分的高炉原燃料近万吨,因此上料系统设备磨损非常快,在公司降本增效的大形势下,他们每天都在认真检查维护设备,希望通过自己的努力工作为降低铁前成本作出贡献。
晏东指着焦炭振筛和上部相连的调节插板阀告诉笔者,“这是用槽钢制作的挡料装置,改变了以前焦炭料层厚、筛分差,不能保证净料入炉,影响炉况的稳定顺行的情况。挡料装置的创新,改变了焦炭给料机磨损快,调节板效果差,改善了焦炭筛分效果。”原来,振动筛上给料机插板由于经常过焦炭,导致磨损快,使用寿命短,常常用不到两个月就坏了,内壁调节插板不能起到控制流量的作用,导致焦炭无筛分效果,影响炉况运行。前阵子,晏东在清理焦炭筛分时,突发“灵感”,可以利用废铁杂物箱的废旧槽钢,做出挡料装置,对现在的流量进行控制。说干就干,晏东会同维修人员一起研究、试验,将槽钢在振筛处进行位置选择、加固,并根据筛分实际情况进行改进,最终自制成槽下振动筛与给料机之间的衔接,安装后彻底解决了以前使用周期短、磨损快、备件不易更换的问题,经计算,年可节省设备费用约20余万元。