随着“双碳”目标逐步落地,煤炭洗选可以有效减少煤中杂质,提升产品附加值,更重要的是可以降低燃煤过程中的污染物排放量。今年以来,冀中股份从更新洗选设备、优化洗选工艺、提升管理水平入手,不断强化煤炭洗选,把“乌金”变“黄金”。
马头洗选厂(简称“马选厂”),这支选煤战线“主力军”,今年计划精煤产量305万吨。2月14日,该厂完成了装运精煤重车80辆、精煤5520吨的好成绩,创下今年装车新纪录,对于实现首季开门红来说,这无疑是个振奋人心的好消息。
“我们要利用工业环网整合信息系统,逐步把视频监控网络、工控网络、智能化网络、无线网络集中到环网中,充分发挥万兆环网信息传输作用,生产设备和系统互联互通,促进选煤生产动能转换。”齐胜军,马选厂厂长,在加快智能化选煤厂建设中他向笔者提到。“同时,我们还要把选煤生产智能化改造作为一项重点工作,实现重介和浮选智能化控制,增添企业发展后劲。”
“多洗煤、洗好煤”一直是冀中股份东庞矿洗选战线的目标。2月16日,在东庞矿洗煤厂厂房内,职工正热火朝天地安装新引进的三质体智能高频脱泥筛。第一台已经基本安装完毕,第二台也正抓紧安装,预计这两台“利器”本月就可以正式投入使用。
“这次引进的脱泥筛主要用于粗精煤的脱泥脱水。它采用三质体复合振动,功率仅为3KW,相较于此前的振动弧形筛,不但开孔率高、振幅大、振动效率高,而且日常维护简单,定期更换筛网即可,在减少耗能的同时,推进粗精煤分选回收工艺的优化,提高精煤产率。新设备的加入,这将提高我们对精煤质量的把控能力,带来更多经济效益。”洗煤厂副厂长信卫坡介绍到。
在云驾岭矿,他们不断适应市场环境,从洗选工艺入手,结合生产实际,制订了一系列技术改造方案,不仅降低了生产成本,还取得了创效千万余元丰硕的成果。
“我们针对原来2号煤与9号煤在同一盆仓内易污染,影响煤质的实际情况,通过改造原煤转载运输线,在盆仓安装多点落煤装置,加固增高钢结构隔墙等工艺,既增加了仓容量,又实现了2号和9号煤的自由切换。”谈到这项工艺改造,该厂技术员王工喜形于色。“他不但解决了2号煤和9号煤的频繁转换造成精煤污染,以及对跳汰工作参数调整,还为同一洗煤系统入洗2号和9号煤创造了条件,满足了9号原煤的全入洗。”据王工介绍,这项改造年可创效1926.7万元。