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焦化厂运焦车间旧系统振动筛改型安装设计

日期:2012-08-16 | 来源:中国振动机械网
        运焦车间旧系统振动筛及溜槽,经多年使用,破损严重,存在电机与偏心轴之间连接的三角皮带更换频繁,运行噪声大等诸多性能缺陷。      ..

        运焦车间旧系统振动筛及溜槽,经多年使用,破损严重,存在电机与偏心轴之间连接的三角皮带更换频繁,运行噪声大等诸多性能缺陷。

        针对这种情况.1998年3月至1999年3月焦化厂决定将旧系统悬挂式振动筛改为移动台车式振动筛。运焦车间技术人员根据现场条件,合理地布置新筛的空间位置.确定人料、出料溜槽的下料角度,对人料、出斜溜措、机座、调车装置等进行系统设计及改造。同时针对新筛机振力小,下层筛板藏结严重等性能缺陷,进行理论分析研究,完成了进一步改造。如更换了新筛的振动电机及减振弹瓷,提高了筛机振幅;改变了下层筛板结构.提高了开孔率。

       在施工中,对楼板、混凝土梁的隔振保护及载荷分散措施处理得当.解决了更换原型号筛机和吊挂钢梁、喷补混凝土梁等影响生产,施工时间长的难题。该项目的实施,提高了运焦旧系统技术装备水平,具有显著的经济效益和社会效益。

       焦化厂运焦车间在对1836备用振动筛进行技术改造后,经试运行效果良好。
根据工艺需要,该车间在2001年将两台1836振动筛中的一台改为长溜槽。由于所生产的焦炭全部经过1836长溜槽,带焦量大,衬板极易磨损,检修周期短,既占用大量检修时间,又增加材料费用。振筛使用的铸造铁衬板表面粗糙,特别是在冬季焦粉堆积容易造成堵料。为降低维护费用,减少堵料事故发生,运焦车间将另一台振动筛改为长溜槽,并将衬板改为耐火砖,每年可节约维护、事故抢修等费用2.5万元,降低了生产成本。


责任编辑:刘丽娟
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