在火力发电厂的物料输送过程中,落料管是很常见的输送附属设备,各转运站中设备的煤流运行都是通过落煤管连接起来的。
当煤质较好时,落料管内煤流运行也比较稳定;当煤质较差时(含水量较大、灰分较高的湿、粘煤及纤维质软性杂质较多),落料管内的煤流就容易粘结成块。尤其 大多数落煤管内部都安装耐磨衬板,为了便于检修更换,衬板都做成小的块状,每块间留有缝隙,湿煤、粘煤就更容易堆积在缝隙中,条状粘结块加大煤流行进的摩 擦阻力。就更容易造成堆积、堵塞等现象,造成过流管径减小,影响输送系统的输送量等缺陷,甚至造成断流,严重危及到电厂的安全稳定运行。
电厂一般在落料管下侧的板上安装振动器,由于下板是固定的,振动器安装处的振幅至四周边缘逐渐减小,这样微小的震动反倒成了角落处积煤粘结的病因了。这些缺陷、弊病一直困扰着燃料运行部门的安全运行与检修,很难有效治疗。
我公司通过与常年在生产一线工作的行业专家的长期结合,对落料管设备的运行中经常出现问题的根本原因进行深入分析探讨,总结了落料管对湿煤粘煤易结块的原因,并采取了改进措施。
特点
新型增幅防堵落料管在防止物料堵塞、保证煤流运行畅通方面具有明显的效果。
新型增幅防堵落料管采用:Ⅰ.弹性密封 Ⅱ.全幅震动 Ⅲ.倒角防粘 的全新结构,布置合理、能够高效增加振幅,有效去除粘结的煤泥,防止落料管角落积煤。此设备采用的无衬结构,不但完整避免了衬板脱落损伤胶带的风险,而且 大大减小了运行维护量。总之,改进后的此款落料管具有高效、超实用、经济、易于安装、维护量少等优点。