今年以来,冀中能源峰峰集团孙庄采矿公司面对地质条件复杂、煤炭储量不集中、工作面小、断层多等困难,创新开采方法,严格原煤回收管理,一季度从石缝里“吸”出原煤22000吨,为企业创造了可观的经济效益。
今年以来,公司在唯一正常生产的平均高度只有0.85米高的466工作面开采时,遇到了四条总长度近百米,且落差较大的走向断层,断层与顶板和底板之间的煤层形成了“饼夹肉”,为了把这部分煤从骨缝里剔出来,该公司将采面分为若干个号,每号一名工人负责两架棚子,采取密排切眼、拉小炮、用镐刨的方法,先把顶板和底板断层处理掉,集中时间通过皮带把矸石运出后,再向溜子里撩煤。在撩煤过程中,遇见大于250㎜的矸石必须捡出,回填入老空区,一季度,公司不仅顺利通过了断层,而且还从里面“淘”出原煤5408吨。
受客观因素的影响,公司北翼正常生产的大煤工作面元月份以来全部停产,原煤生产陷入无大煤面可采的极其被动局面。为了维持矿井生产经营正常运转,公司组织技术力量对矿井煤面分布细致分析,及时调整生产布局,在南翼已开采地区千方百计“网络”可采资源。并通过对工业广场边角煤柱、孤立煤柱、老空残煤等边角块段,采取短面式、充填式、清扫式开采,解放出呆滞煤量16592吨。
为尽可能多的回收原煤,公司制定了严格的资源回收管理办法和奖惩措施,成立了由生产副经理为组长原煤回收质量监管小组,每班在工作面上进行逐号检查,发现工作头面有活煤的,对责任单位给予500—1000元的罚款。要求工人每班随身携带自制小刮子,刮皮带底下和采面角落里的活煤;每两个号的工人手中都有一把笤帚,收工时把号里和溜子边上,皮带底部的活煤全部清扫干净,经检查合格后才能下班。在经过掘进半煤岩巷时,该公司把用炮崩下来的砟混煤全部装罐升井到煤台,进过粉碎机、震动筛进行精筛细选,煤砟分离,确保矿井煤炭资源的“颗粒归仓”。