为使神宁集团太西洗煤厂二分区原煤系统工艺更加流畅,进一步增强设备运行稳定性,降低原煤系统故障率,连日来,该厂二分区机修、储运车间联合开展原煤系统技术攻关活动,全面查补原煤系统“短板”,确保系统高效运转。
为确保攻关活动进度与质量,厂制定了详细的攻关计划,由技术人员对原煤系统重点设备运行过程中的电流、温度、振动、传动装置运转及齿板松动等情况进行检查、测量和记录,通过数据比对分析查找影响系统运行稳定的主要原因,有针对性地制定技术改造方案并组织实施。针对113破碎机铲车入料难以均匀对破碎机冲击较大、破碎机入料溜槽内滑筛容易出现卡堵、209、212皮带减速器噪音大且漏油严重及113破碎机齿板磨损严重造成破碎效果不明显等具体问题,攻关小组先后提出对破碎机入料溜槽、滑筛等实施技术改造,对209皮带减速器实施提速改造、对113破碎机齿辊实施整体更换,在原煤系统入料刮板机处加装除铁器等改造方案,并积极组织实施。
在113破碎机齿辊更换过程中,由于该破碎机周边空间狭小,无法进行整体拆除与更换,检修中心认真勘查现场,提出先行拆除破碎机箱体前后护板、联轴器连接、轴承上端盖等辅助设备,再将破碎机齿辊整体运出,整个齿辊长3.29米,重达6.5吨,需经过三次直角转变才能将齿辊从轴承座吊出,在狭小的空间里,检修人员在屋顶上安装12个电动、手动葫芦,将破碎机齿辊一点点向外移出,现场安检员关注着每一个工作细节,确保检修工作安全进行,对更换下来的旧齿辊,机修中心将对磨损齿板进行堆焊、修复,准备再次复用。随着时间的慢慢推进,该系统其他各项改造项目也在按计划进行,整个技术攻关改造工作预计与6月底结束。