阳城电厂发电一部两台给煤机同时断煤处理:
一、 事情经过
2016年03月05日08:00,#1机组以0.6MW/min升负荷至328MW,A/C磨混煤,B/D磨贫煤,四台磨均投自动,机组协调运行方式。
08:30,负荷升至300MW时,D1给煤机断煤信号发出,派巡检就地检查,视窗观察给煤机内返粉严重,就地活动上闸板,敲打D1给煤机落煤管;
08:38,D2给煤机发断煤信号,磨煤机料位不断下降,筒体压力逐渐降低。立即联系另一名巡检就地活动D2给煤机上闸板,敲打落煤管、原煤仓等部位。联系输煤专业给1D磨原煤仓紧急上煤并通知锅炉班,汇报值长,申请降负荷至270MW。
08:45 D1给煤机开始陆续下煤。
08:55 D1给煤机处理正常,D磨料位逐步恢复正常。
14:12 D2给煤机处理正常。
二、原因分析
1. 给煤机上闸板未全开,落煤管断煤;
2. 1D磨原煤仓走空断煤(当时料位显示454t,有可能料位显示不准确);
3. 1D磨所上原煤湿度较大,原煤仓或者给煤机上部落煤管棚煤;
4. 1D磨原煤仓漏斗、给煤机上闸板、落煤管等处有较大煤块或异物堵塞,无法正常落煤。
三、处理过程
1. 巡检就地检查D1机煤运行正常,视窗观察给煤机内返粉严重,敲打落煤管是空心确认是断煤。将两台给煤机解除自动,手动调整D2给煤机出力,维持磨煤机正常料位。
2. 当两台给煤机同时断煤后,立即联系两名以上巡检就地检查给煤机运行情况,敲打落煤管及原煤仓等处,活动上闸板,保持给煤机运行。同时联系锅炉班紧急处理,设法疏通棚煤。
3. 联系输煤专业给1D磨煤机原煤仓紧急上煤。
4. 恢复炉前燃油系统至正常运行方式,随时准备投入油枪稳燃。
5. 由于当时负荷较高,汇报值长,申请降负荷至 270MW。
6. 将1D磨煤机解为手动,点动降低1D磨出力至21000kg/h,同时观察其他三台磨自动增加出力,锅炉燃烧稳定,关闭D1、D6火嘴,减少出粉量。
7. 将磨煤机出口温度设定值适当降低。
8. 检查1D磨煤机密封风挡板调节正常。
四、经验总结
1.机组正常运行中经常遇到单台给煤机断煤或者跳闸的情况,此时只需手动调整磨料位不要大幅摆动,待处理好之后投入自动运行即可。当两台给煤机同时断煤或者跳闸后,会给磨煤机的正常运行带来威胁,甚至会影响机组的安全运行,所以要提前做好事故预想。
2.将炉前燃油系统恢复正常运行方式,随时准备投油助燃。
3.降低单台磨出力时一定要注意观察其他磨煤机是否及时增加出力,注意炉膛负压和主汽压力,不能点关太快,防止燃烧不稳和主汽压力下降。
4.若两台给煤机同时断煤,应保持给煤机连续运行,避免给煤机同时停运造成磨煤机保护动作。给煤机空转转速不宜太低(20%左右)以免突然下煤后将给煤机压死。
5.磨煤机断煤后,筒体压力变化较大,出口温度也会升高,应注意密封风挡板动作情况并控制出口温度。
6.磨煤机断煤后应立即降低磨煤机负荷并限制运行时间,建议不超过30分钟。同时根据实际情况决定是否降低机组负荷。断煤期间要严密监视燃烧情况和主汽压力,控制二次风量,防止风量太大降低炉膛温度。
7.经过分析,认为此次断煤与D1原煤仓上部棚煤有关。因此遇到此类事故时应先联系输煤上煤,不可在分析煤位真假及断煤原因上浪费时间。
8.安排专人负责脱硝、气温、二次风量等参数的调节。
9.维护人员在检查落煤管及原煤仓内部棚煤情况或给煤机堵煤时,未做好相应安全措施之前,禁止身体的任何部位进入设备内部,防止发生人身安全事故。
10.此次事故处理,班组成员及时沟通协调增加就地巡检人员,在维护人员赶来之前自行处理好一台给煤机,为事故处理提供了充足的时间,保证了机组的安全运行。
阳城电厂由阳城国际发电有限责任公司(以下简称阳电一期)和大唐阳城发电有限责任公司(以下简称阳电二期)两个独立法人实体组成。两个公司独立经营、独立算。