“皮带运行正常!”伴随着大家的欢呼声,大唐湘潭发电公司3E号磨煤机甲侧给煤机控制柜改造圆满收官!
此次3E号磨煤机甲侧给煤机控制柜改造历时1个多月,工作难度大、任务重。“啃”下这块“硬骨头”的是该公司控制部热控二班。
“公司60万千瓦机组给煤机控制板经常出现一些难以排除的故障,严重影响设备的安全运行,怎么办?”
“问题必须解决!”该公司控制部相关负责人明确。
“在确保安全的前提下,给煤机的称重和转速等信号是否可以跳过控制面板,直接进入DCS系统呢?”该公司控制部热控专业员工有了这么一个设想。
想法提出来了,是否可行呢?这还需要经过论证。
此项工作交由该公司控制部专工胡文龙负责。他经过分析计算及对具体实施方案的论证,确定了改造方案:给煤机主电机和清扫链直接由DCS系统控制启停、工作方式的选择、连锁和保护;同时称重和转速通过变送器转换为4至20毫安信号直接送入DCS系统,经过计算后得出给煤量,算出的给煤量与给煤量指令进行偏差PID计算后给出变频器指令,控制给煤机转速,从而使给煤量与指令一致,实现闭环控制。
方案确定了,具体实施的重任交到了该公司控制二班。
“做就要做好!”接到任务后,热控二班说干就干,成立了由谭江华为组长的控制柜改造小组,利用3号机组大修的机会,开始了打造精品之旅。
第一步,控制二班要让控制柜里的接线做到既安全稳固又美观。
为了做到这一点,谭江华师傅颇费了一番心思。他首先根据改造实施方案中的控制柜接线图,先确定了控制柜的大小,然后把需要的空气开关、转速、称重变送器、端子排等合理的固定在控制柜中,最后依照图纸接线。
在接线的过程中,每一根线的长度和弯曲度,谭江华师傅都精益求精地做到最适宜和美观。每一根线,谭江华师傅都要求套好号码筒,以确保作业组成员在操作过程中能够快速找到需要的信号线。
接线完成后,为保证线路正确,接上电源后,谭江华师傅用万用表对每一对线路都测量了一遍。严谨,严谨,再严谨,这就是控制二班打造精品的态度。当完成接线的控制柜放在作业组成员面前的时候,大家不禁感叹:“这是工艺品啊!”
第二步,控制二班要确保对线100%正确。
线接好之后,接下来就是繁琐的对线工作。对线时需要一人在控制柜处拆线,另外的人员则核对信号线并短接,同时另一人到DCS间的端子柜处用万用表测量拆除的信号线,看是否是短接的。信号线一通一断而万用表也一通一断,这样就确保了线路正确。由于信号线较多而且原柜内接线复杂,对线工作可花了大家一番功夫。
第三步,控制二班要调试确保一切正常。
完成接线、对线之后,作业组成员开始了调试工作。
在调试的过程中,作业组成员遇到了控制屏上发出指令但就地给煤机不启动及DCS系统组态中的一些问题。抱着一定要打造精品项目的决心,作业组成员认真对待,逐一稳妥地解决工作中遇到了各种难题!
大家经过仔细琢磨、查对,所有故障最终被一一消除。调试完毕,给煤机正常运行!经过测试,控制柜改造完成后,给煤调节的时间在7至8秒左右,给煤称重的理论误差可以控制在千分之五左右。
控制二班作业组成员精品细“磨”,既节约了改造费用,又确保了设备安全,打造了精品,3E号磨煤机甲侧给煤机控制柜改造获得成功!