7月9日,榆家梁选煤厂在1#水洗粗煤泥系统成功安装了自主设计的弧形筛,这一改造不仅使粗煤泥水分降低7%,全年商品煤利润预计增加454万元,还大幅降低了厂房噪音,节约了电能和材料的消耗。
改造前,该厂1#水洗系统粗煤泥脱水设备仅有1台高频筛。该台高频筛同时承担着全厂各区域清扫水回收和污水厂打泥,共计有8处来料。正常生产时,由于入料浓度低,来料不稳定,造成粗煤泥水分偏高。当有3处以上同时来料时,会导致高频筛超负荷,出现跑水现象,需要现场岗位切换阀门来控制,且管路中安装阀门、逆止阀,常常造成管路堵塞,需要人员疏通管道,费时又费力。
针对这一疑难杂症,该厂技术人员现场“会诊”,反复研究,提出在高频筛筛后加装弧形筛的好办法。该装置是由入料箱、弧形脱水筛面、筛下溜槽、支撑调节支架及附属管路组成。粗煤泥系统主物料从入料箱顶端给入,其余来料从侧面给入,有效避开各管路互串互顶。经过一段时间的使用效果测试,加装弧形筛后凸显出三大优点。一是物料经过弧形筛预脱水后进入高频筛处理,不仅彻底消除了跑水现象,而且保证了高频筛物料入料浓度大于50%,使得粗煤泥水分降低7%,商品煤加权发热量提高5.5kcal/kg,全年商品煤利润预计增加454万元。二是减少了高频筛启停频次,全年预计节约电能及材料消耗费约12万元。三是管道直通入料箱,消除了管路堵塞隐患,减轻了人员作业强度,降低了停车检修时厂房噪音。
该厂维修钳工朱登华对此项改造赞不绝口,他表示:“以前检修高频筛时,因来料不确定,时常自动开启,噪音较大。现在有了弧形筛预脱水,大大降低了高频筛启停频次,噪音降低了,作业时心情也更加舒畅了!”