任义,临涣选煤厂东区选煤车间的重控岗位司机,2001年参加工作以来,在重控岗位一干就是18个年头。他踏踏实实、任劳任怨,刻苦钻研生产中的疑难问题,被职工称为解决“疑难杂症”的土专家。18年的坚守,成就了他在平凡岗位上的不平凡业绩,先后被临涣选煤厂评为“青工达人”“技术能手”和“能工巧匠”,今年9月在淮北矿业集团举办的“名师高徒”大赛中一举夺魁,荣获“首席名师”荣誉称号。

作为一名重控司机,任义工作中一直严格要求自己,有着较强的工作责任心。他深知自己岗位的重要性,重控是选煤生产的核心环节,不仅要把握产品质量,还要协调选煤生产,每一个环节都不能有任何失误,对生产过程中出现的每一个问题都能处理得当,保证了选煤生产的连续性。他在生产实践中总结出了自己独特的“预判”工作操作法,在精煤灰分未化验之前,通过捞浮沉、观察筛子料大小判断出灰分,为下一道工作环节做好准备。他通过长期专心观察精煤、中煤及矸石筛上物料的粒度大小、颜色、所含杂物性质,对各矿别原煤特点进行不断对比总结,做到了如指掌,最佳的分选密度、合理处理量的大小也是烂熟于心。当煤质发生变化时,他第一时间捕捉到并根据变化情况及时做出调整,确保精煤产品质量合格外运,提高“临选精煤”的美誉度和知名度。
他通过18年的岗位操作经验和从不间断的业务学习,认为重介质选煤作为目前技术含量比较先进的选煤工艺,虽然分选精度高,但影响工艺的环节较多,如原煤供应的稳定、介质质量、分流大小、筛子喷水等,无论哪个方面出现问题,都会给选煤生产带来一定程度的影响。他积极配合车间技术人员对生产工艺系统和设备进行技术检查分析,保证设备处于完好工作状态。针对重介系统生产变化,他每天对仓下给煤机的下料情况、煤泥离心机的筛网和刮刀间隙尺寸、悬浮液介质粒度进行定期检查,保证生产所用设备始终处于良好的运行状态。
随着矿井机械化开采程度的提高和原煤煤质的变化,原煤灰分高、矸石量大,以及原先的工艺和设备的问题不能满足生产的需要,造成东区选煤生产介耗高,不但会增加生产成本,还会降低经济效益,同时也影响到选煤生产的稳定。为了解决这个问题,他采取对矸石、精煤振动筛、磁选机脱介区喷水位置、喷嘴密度、喷嘴尺寸、角度进行调整,对旋流器入料漏斗冲水改造,严格脱介筛喷水控制管理,有效解决了产品不带介的难题。
选煤重介系统中大量的稀介质是通过磁选机回收的,但他在生产中发现磁选机精矿的脱落效果很差,滚筒上粘附着厚厚一层介质,随滚筒旋转循环,影响了介质的回收。他通过细心观察后在精矿槽上方安装一道喷水代替原有的刮介皮,直接喷射到滚筒上,把粘附在滚筒上的介质冲入精矿槽内,提高了介质回收率,最大限度减少介质消耗。为探索分流量大小对分选过程的影响,他与车间技术员积极配合,在生产过程中采用两种不同的分流方式记录生产数据,采样、化验、分析,在实验中摸索生产的最佳参数,争取效益最大化。
近年来,任义在工作之余始终坚持业务技能“充电”,不断提高操作技能。在他的影响和带动下,身边不少职工学业务、比技能热情高涨。作为一名师傅,他带出了不少优秀的徒弟,期中傅贺贺在今年9月份参加淮北矿业集团“名师高徒”大赛中,获得徒弟组第四名的好成绩。徒弟毛思坤从一名初级工成长为一名高级工,自己不但能独当一面,而且多次在车间小指标考核中获得优异成绩。