今年1-2月份,开滦范各庄矿业公司选煤厂依靠自主研发的洗水净化技术,大幅降低清水、介质及药剂消耗的同时,使洗选系统效果有了明显改善,效率稳步提高,综合创效500多万元。
该公司的洗选设备,多为上世纪80年代从国外引进,使用时间已近30年,老化现象比较严重,近两年来通过自动控制系统、末煤分选系统以及截粗系统等关键生产系统的不断升级改造,使该公司的洗选系统在硬件上,基本达到了国内同类企业的先进水平。
但是,由于缺乏先进洗水净化技术,洗水浓度偏高,对洗煤生产造成很大影响,为降低洗水浓度,该厂每天需向系统补充大量清水,而且造成洗选介质和药剂的消耗偏高,影响精煤生产成本的降低。为了尽快解决这一问题,同时避免高昂引进费用,打破对相关技术依赖,他们决定自力更生,走一条自主研发的科技创新之路。在2012年他们鼓励全体员工进行小革小改,完善现有生产体系的基础上,还采取了抓住关键环节,逐步突破的方法。
首先从可以降低介耗、油耗和提高精煤回收率的洗水净化核心技术入手,组织了以厂领导为主的精兵强将,发起了对煤泥快速沉降、降低洗水浓度这一选煤行业性难题的攻关,在此期间,他们咨询了市自来水公司、中国矿业大学等多家国内有类似项目和科研成果的单位,在网上查阅了几十篇的学术论文和资料,经过多次的理论研究、论证,历时2个多月试验上百次,终于找到了适合本公司煤质的洗水净化药剂配比方案和加药方式,使洗水浓度降低到10克/升以下,达到了国内领先水平,实现了“清水”选煤,取得了显著的效果,仅洗选清水每天就可节省3000多吨,并实现了完全的洗水闭路循环,杜绝了煤泥水外排现象,取得了良好的经济效益和环境效益,获得了中国煤炭加工利用协会颁发的“中华环境友好选煤厂”称号。在此基础上,他们站在落实开滦集团“大精煤”战略的高度,利用这一技术成果,继续研发并完成了重介密控系统、浮选加药自动化系统和精煤脱介系统等项目的技术改造,每年可综合创效3000多万元。