近日,川煤集团达竹公司渡市选煤发电厂一项洗煤设备改造获得成功,每年可多创效益100余万元。
今年以来,渡市选煤发电厂注重深挖内潜提效益,大力开展技术创新活动,将目光瞄准了洗煤设备中的振动筛,决定对其进行技改,以降低精煤泥灰分。
振动筛是洗煤生产中的关键设备之一,该厂以前使用的振动筛具有几个缺点:一是精煤泥灰分太高,一般都在13%—15%,影响综合精煤回收率;二是故障率高;三是铺在筛板上的筛网使用寿命短、费用高,每半个月就需要换一次,一年的筛网费用达到20多万元。通过认真查找资料,反复讨论,该厂最后决定采用振动弧形筛代替原振动筛。弧形筛筛面采用无磁不锈钢条缝接触焊接筛网,开孔率高,脱除高灰细煤泥的能力强;横向筛条扎制成清棱整角,切割作用好,不粘接磁铁粉,脱介效果好,能有效地降低产品灰分。
经过近一个月的调试,技改效果得到了验证,精煤泥灰分平均达到了12%,最低时甚至能达到10%,且弧形筛故障率明显下降。
“照这个效果保持下去,一年能多创效100多万元!”该厂技术人员说。