美卓奥图泰为国内某金矿选矿厂提供并实施的浮选工艺改造方案,使金回收率提高了2%以上。
位于甘肃省的某金矿采用边探边采的方式,露天地表氧化矿和平硐开采相结合,以堆浸方式小规模开发黄金资源。2009年每小时处理量80吨。
2012年左右,该金矿选矿厂浮选机设备老化严重、故障频发;小型充气式浮选机搅拌能力不足,工艺流程较长,药剂添加制度不够完善,这些现象致使选矿回收率偏低,只有65%左右,极大制约了黄金产量。另外,工艺配置不合理,导致过磨现象比较严重,不仅无法实现浮选指标,也造成了资源的浪费。2013年,该金矿开始寻找通过升级改造浮选工艺提高黄金产量的方法。
携手探索改造方案
2013年11月,美卓奥图泰开始与该金矿共同针对浮选工艺开展了现场调研。2014年初完成的一系列试验表明:该矿山矿石存在着巨大的回收率提升空间。同时,这项改造工作也具有挑战性:由于是在原厂基础上进行工艺改造,改造需要在确保生产的情况下,利用检修时间进行,即边生产边安装设备,因此安装调试的时间非常紧张。另外,老设备位置已经固定,安装空间非常有限,也给方案的实施造成不便。
美卓奥图泰与该金矿技术及操作人员进行了充分论证,提出了解决方案:将1台8m³和3台16m³浮选机以及10-15m³不等的4台浮选槽替换成4台1+2+1配置的TankCell-e30浮选机;安装一套自动给药系统及一组全新的使用16m³浮选槽的两段精选回路。原有流程剩余的浮选槽均为24m³,这些浮选槽在新的流程中被重新利用。这是根据美卓奥图泰仿真软件及工艺试验得出的最优工艺配置,在节省空间和辅助配套设备的同时,可实现回收率最大化。
这一工艺流程在试验规模上可通过增加扫选提高回收率,但颗粒容易脱附气泡,需要经过多次浮选才能进入后续精选,造成大量再循环,浮选效率低下。
共同改进实现目标
美卓奥图泰与该金矿团队深入讨论后确定了新的工艺流程方案:原有的用于低精粗选中的4台24m³浮选槽,改装在二段磨矿之前作为预粗选使用,这样可以提前分选一部分已经单体解离的金矿,避免过磨及金矿损失;美卓奥图泰闪浮SkimAir-240安装在二段磨矿旋流器底流后,这样能够有效防止含金硫化物的过磨;美卓奥图泰4台TankCell-e30浮选机替换原有的1台8m³和3台16m³浮选机以及10-15m³不等的4台浮选槽,用作常规流程中的一次粗选;同时重新配置流程,形成一种单一返回扫选,以减低返回量,延长浮选时间;原有的一次扫选现在生产精矿到预粗选段,剩余扫选段的精矿与TankCell的精矿一同送至精选阶段,进行金矿品位的进一步提升;同时,增加以l/min计量的自动加药系统,药剂的精准添加也是浮选工艺控制中非常重要的一环。
改造带来丰硕成果
美卓奥图泰自2015年8月开始改造方案的实施,在8个月内完成了相关的工艺修改和设备调试。美卓奥图泰SkimAir-240闪速浮选作为一种新工艺,与预粗选组合,可在送至常规浮选流程之前回收15-20%的粗颗粒金,同时也能有效地防止含金硫化物的过磨。在项目实施的8个月中,该金矿的生产监测数据充分证明,金矿的处理量和回收率得以明显提升、药耗有效降低。与美卓奥图泰签订合同后不到一年,该金矿选矿厂的黄金产量翻了1.2倍以上,浮选工艺的优化让金回收率提高了2%以上。
美卓奥图泰设备比原有设备的自动化水平更高。美卓奥图泰浮选机维护理念是重在预防性维修而非应急性维修,这最大程度地避免了意外停机,从而带来更高的设备运转率。
随着生产效益的进一步提高及尾矿品位的降低,处理一次浮选尾矿的再选工艺于2019年停止了作业。这不仅有益于生产效益,也为当地的环境保护做出贡献。而此优化方案的长远目标——让处理一选厂尾矿的二选厂停止作业,也于2020年实现。
美卓奥图泰浮选工艺的改造方案在助力该金矿提高金回收率、提升产量的同时,也帮助该金矿实现了更高效的资源综合利用,同时节约了能源,提高了能源利用率,降低了生产成本。
美卓奥图泰大客户总经理苏许贵先生说:“美卓奥图泰Tankcell浮选机设备运行稳定可靠,自动化程度高,搅拌能力强,浮选指标优异,为选厂指标提升提供了强劲动力。”